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k1给煤机连杆K1给煤机曲柄壳K1给煤机连杆滚轮轴架

2019-08-28 05:54:01  520次浏览 次浏览
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k1给煤机连杆K1给煤机曲柄壳K1给煤机连杆滚轮轴架

根据不同类型的锅炉及煤种,一般应将转速限制在30~1200rpm,这可通过设定变频器的V/f曲线来实现。变频改造方案:给煤变频调速系统组成:配用的电动机为Y132M2-6型/5.5kW,变频器选用ABB公司原装产品,型号为ACS型,功率为5.5KW。

该调速系统主要由变频器盘、手操器、电源盘、电机等组成,其控制原理如图1所示。由图1可见,变频器是该系统的核心部件。为了保证系统能可靠运行,操作、维护方便,本工程给煤机与变频器采用一带一的控制模式(即一台变频器带一台给煤机电机)。

11.jpg

变频器在上电后,通过一远程操作器输出4~20mA的模拟电流信号来控制变频器的输出,即将50~1500r/min/4~20mADC信号给变频器,在操作时,只需操控操作器即可达到控制电机转速的目的。

用操作器调速可以非常平滑、稳定的调节流量,运行人员对系统的调整控制更为稳定合理。变频器输出信号分两路,一路给转速表,实时监测电动机的实际转速,另一路输出给工控机输送1~10V直流电压信号,实现锅炉入煤量采集及监测。

改造及调试过程:1.给煤变频控制盘就位、固定;2.铺设控制电缆<,安装操作器、电流表、转速表;3.完成控制线的接线工作;4.完成给煤转速信号的安装工作(包括#1、#2锅炉);5.拆除原电动机,新电动机就位;6.铺设动力电缆<,完成动力回路的接线工作;7.将给煤控制盘可靠接地;8.检查。

另外变频器上还有预留送入DCS的接点,将来进行DCS改造时可取消操作器、启停开关、转速表及电流表<,变频器的启停控制直接由DCS完成。本方案的优点是结构简单,无需对原有的给煤系统进行改造。在调速指令信号输入回路和其他<回路改造完成后,在各种运行工况下,对给煤机进行模拟传动,完全能够满足机组给煤的需求,各项指标均优于滑差调速电动机,实现了给煤机由滑差调速向变频调速的升级改造。

由于给煤机处工作环境恶劣,经常有粉尘在滑差电机间隙中受潮结块,造成不可调速的“飞车”现象,(即跑转),改为变频后滑差部分可以取消,消除失控“跑转”现象。改为变频后,去掉了原滑差调速器系统,同时原主回路中的接触器也相应的予以去掉。

14.jpg只剩一台交流电机,可靠性大大提高,维护量大大减少。给煤机中滑差电机与给煤机绞笼之间存在着转速差,这部分速差能量都变成热能消耗在滑差电机中,造成大量电能损失。滑差电机是一个非线性被控对象,在85%额定转速以上存在饱和区,在15%额定转速下存在死区,造成速度变化线性度差,运行不平稳,给煤量时多时少。

变频控制的线性度非常好,速度控制线性度可达到99%。对炉在变频运行时的数据分析如下:在此期间内,炉每个给煤机平均耗电量为438KWh,运行时间为2184小时,则此炉每个给煤机的实际消耗功率为0.2KW。

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